“锅炉燃烧器改造后,锅炉飞灰含碳量同比降低约38%、大渣含碳量同比降低约36%、脱硝反应器入口氮氧化物同比降低约20%、锅炉效率提高约3%,供电标煤耗降低约15g/千瓦时,改造效果明显。”9月1日,贵州金元金能工贸有限公司(以下简称“金能工贸”)发电分厂厂长刘志刚向记者介绍,发电分厂1号机组按供电量每年7亿千瓦时计算,减少标煤量1万吨左右,按标煤单价900元/吨计算,节约成本约900万元/年,减少二氧化碳减排量约2.7万吨。
(相关资料图)
据介绍,2021年以来,金能工贸聚焦设备安全,努力改善设备不稳定状况。金能工贸发电分厂涉及两台15万千瓦机组,锅炉均为单锅筒,自然循环,集中下降管,一次中间再热,倒U型布置的固态排渣煤粉炉。因前期锅炉设计燃用煤质和目前使用的实际煤质偏离了设计值,同时煤粉和煤气燃烧器布置不合理,导致机组投运后飞灰、大渣可燃物含量高,锅炉热效率低,稳燃性能差,最低稳燃负荷高。
“改还是不改?改需要花费300余万元,不改锅炉稳定性和经济性得不到保障。为了公司长远发展,我们选择牺牲眼前的利益,优化存量资产推动机组技术改造,走降本增效之路。”刘志刚说。
有了目标,说改就改。金能工贸迅速成立攻坚小组。技改前期,攻关小组派人前往和发电分厂机组类似的习水电厂实地考察沟通、多次召开专题会议、预想改造过程中可能出现的问题等。经过大量准备,2021年8月15日,在发电分厂1号机停机检修期间,锅炉改造正式开始,攻坚小组、外包单位、后勤保障人员围绕“安全、技术、质量”统筹规划、精准发力,通过细化责任落实、强化监督管理,确保实现优质、高效完成此次技改工作。
刘志刚介绍,此次改造主要对主燃区一次风煤粉燃烧器标高,对二次风喷口面积进行优化,合理设计三次风喷口风速;优化煤气燃烧器布置等措施,减少锅炉掉渣量;炉膛增设卫燃带,提高锅炉炉膛温度,增加锅炉低负荷稳燃能力。
今年7月12日,金能工贸1号机组燃烧器改造经过第三方性能试验收合格。锅炉效率提高约3%,供电标煤耗降低约15g/千瓦时,同时提高了锅炉燃烧稳定性,自1号锅炉改造以来,锅炉未发生熄火事件。
下一步,金能工贸将继续推进发电分厂2号炉改造工作,并充分利用绥阳项目一体化循环经济产业链融合效率高、排放少等优势,持续推进各个设备技术改造,推动企业高质量发展。
贵州日报天眼新闻记者 陈玲
编辑 彭杨
二审 王法
三审 王淑宜